七月盛夏,驕陽似火。三期裝置檢修現場熱浪滾滾,地表溫度突破40℃。面對多重考驗,7月5日,計控電儀部的檢修工們以精湛的技術和頑強的毅力,為裝置平穩運行筑牢安全防線。
精密校準,保障“裝置神經”暢通
因三期裝置涉及的自動化儀表系統復雜,本次檢修需對千余臺儀表設備進行校準調試,涵蓋溫度、壓力、流量、液位等關鍵參數監測設備。儀表工們攜帶精密校驗儀,穿梭于裝置區各個角落。在高溫環境下,他們半跪在布滿管線的平臺上,仔細核對熱電偶信號,反復調試智能變送器,確保每一個參數誤差控制在±0.2%以內。針對部分使用年限較長、穩定性下降的儀表,團隊采用對比校準法,引入標準計量設備進行多輪測試,成功修復21臺異常儀表,有效提升了監測精度。

隱患排查,消除“隱形風險”
儀表線路如同裝置的“神經網絡”,一旦出現故障將直接影響生產安全。儀表工們手持紅外測溫儀、回路校驗儀,對裝置區數千米電纜線路進行“地毯式”排查。在悶熱的電纜溝內,他們逐一檢查接線端子是否松動、絕緣層是否老化。在排查過程中,發現一處因高溫導致的儀表信號線絕緣層破損隱患,立即進行絕緣處理并加裝防護套管,及時避免了可能引發的信號中斷事故。此外,對35臺調節閥執行機構進行拆解維護,更換磨損部件,通過壓力測試和行程調試,確保閥門動作精準可靠。
技術攻堅,攻克“檢修難題”
在檢修過程中,團隊還遭遇了多個技術難題。其中,核心裝置的DCS控制系統出現部分卡件通訊異常,若無法及時解決,將嚴重影響裝置開車進度。技術骨干迅速成立攻關小組,通過故障代碼分析、硬件替換測試,最終鎖定為網絡接口板故障。由于該備件暫無庫存,團隊創新性地采用冗余配置方案,調配其他閑置卡件進行功能替代,僅用3小時便恢復系統正常運行。此外,針對壓縮機振動監測系統數據波動問題,儀表工們引入頻譜分析技術,精準定位傳感器安裝位置偏差,重新校準后數據恢復穩定。
為應對酷暑,計控電儀部調整作業時間避開正午高溫,配備藿香正氣水、西瓜等防暑降溫物資,設置臨時休息點。即便如此,檢修人員日均徒步超2萬步,工作時長超10小時,工作服干濕交替間仍堅守崗位。目前,三期裝置檢修正有序推進。




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